1、引言
變頻調速技術因具有顯著的節電效果、方便的調速方式、較寬的調速范圍、運行可靠、完善的保護功能等優點而被廣泛應用。濟南裕興化工總廠是一家生產硫酸的大型企業,年用電量巨大。如何節約電能已經成為該廠降低成本的重要措施。
2、送風機變頻改造情況
2.1 改造前狀況
該供風系統采用380V 350kW風機,靠調節風道擋板控制送風量以適應生產負荷的變化。由于投建時風機選型較大,出現“大馬拉小車”情況,大部分電能被消耗在風道擋板上,從而使風機效率下降。
該系統在運行過程中采用自耦降壓啟動方式,但啟動電流仍然較大,電機受到的機械、電氣沖擊較大,經常發生轉子籠條斷裂的事故。
為了解決上述問題,決定對送風機控制系統進行改造,利用電機變頻調速方法實現送風量控制、電機軟啟動,達到節能和實現穩定控制的目的。
2.2改造方案簡介
在原電機與開關之間增加一套變頻裝置,并保留了原有工頻回路做旁路,其電路結構圖如圖1所示。
圖1中,變頻器采用希望森蘭科技股份有限公司生產的SB200-375高性能通用變頻器,它是該系統的核心。變頻器的輸出電壓為0~380V,輸出頻率為0~650Hz。在實際使用中,變頻器上限頻率設置為50Hz。它由高性能數字處理器DSP控制,功率元件采用IGBT模塊,具有輸入、輸出波形好,諧波小等優點。SB200變頻器保護功能齊全,包含了過壓、過流、欠壓、缺相、短路、過熱、瞬時停電保護等,能有效地保護電機及自身裝置,并且可查詢故障時各參數變化的記錄,大大地簡化了維護的工作量。
變頻器采用高精度調節電位器來給定輸出頻率,根據需要的風量在現場調速。電位器通過屏蔽線與變頻器控制器連接,并且設置了低通濾波器以提高控制精度。通過Y1端口的輸出頻率信號作為現場監控。由于采用了電氣互鎖裝置,使系統不會出現誤操作等意外事故。
由于該變頻器容量較大,為了減少dv/dt及di/dt對系統的干擾,在變頻器直流側增加了直流電抗器。
3、采用變頻器改造的效果
該系統風機電機為350kW、額定電流629A、2極。原工頻工作時,平均運行電流530~590A,取550A計算,每小時耗電約317kWh(有功);在投入變頻系統運行后,平均每小時耗電207kWh(有功),在變頻器輸入側(電源端)測試,電壓仍為380V,運行電流為280~320A,取300A計算;變頻系統功率因數取0.93;電價0.5元/kWh。
(1) 每小時節電
按有功計算,上式結果乘以上功率因數0.93
40%×0.93≈37%
每小時節電:317-207=110(kWh)
(2) 年效益
該風機為不停機運行,年運行365天,故年節電效益為:
365×24×0.9×110×0.5≈43.4(萬元)
(3) 投資回收年限
該系統總投資20余萬元,每年收益43.4萬元,所以該項目投資回收年限只有半年;同時提高了生產效率,降低了生產成本,效益十分顯著。系統使用至今運行穩定,從未出現任何故障。